今天讓小編帶大家了解下注汽鍋爐計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
遼河油田高升采油廠注汽站新改造鍋爐采用強(qiáng)制循環(huán)單管直流工作方式,產(chǎn)業(yè)軟水由柱塞泵加壓后進(jìn)進(jìn)省煤器,軟水吸收余
熱溫度升高后進(jìn)進(jìn)加熱管,在加熱管中吸收研華工控機(jī)
燃燒室中高溫火焰和煙氣的輻射熱后汽化變?yōu)楦邷卣羝,?jīng)蒸汽管道輸出至各用氣油井?諝饨(jīng)風(fēng)道引進(jìn)鼓風(fēng)機(jī),經(jīng)過鼓風(fēng)機(jī)升壓后進(jìn)進(jìn)空氣預(yù)熱器,在空氣預(yù)熱器中被加熱成熱空氣后進(jìn)進(jìn)爐膛;給粉倉中的煤粉在一次風(fēng)機(jī)作用下經(jīng)輸煤管道被送進(jìn)噴燃器,與送進(jìn)噴燃器中的預(yù)熱空氣充分混合,噴進(jìn)燃燒室燃燒。燃燒產(chǎn)生的高溫火焰和煙氣先在燃燒室內(nèi)加熱水冷壁管中的水,然后高溫?zé)煔庖来瓮ㄟ^省煤氣和空氣預(yù)熱器,加熱這些受熱面的工質(zhì)(水和空氣)。在傳熱過程中煙氣的溫度逐漸降低,此后依次經(jīng)過多管除塵器和布袋除塵器清除煙氣中攜帶的大部分飛灰。在多管除塵器和布袋除塵器的下方分別設(shè)有一個(gè)儲灰罐,用于收集煙氣灰。經(jīng)過二級除塵后的煙氣,后進(jìn)進(jìn)煙囪,排進(jìn)大氣中。燃料燃燒后產(chǎn)生的灰渣落進(jìn)燃燒室下部的灰渣斗中,由攪龍電機(jī)帶動(dòng)的攪龍將其輸送到灰渣斗一真?zhèn)出口處,進(jìn)進(jìn)底灰儲灰罐中。儲灰罐中分別裝有料位傳感器,當(dāng)灰罐中料位達(dá)到一定高度時(shí),料位傳感器產(chǎn)生高料位信號,該信號送進(jìn)PLC后,由PLC發(fā)出吹灰控制信號,打開壓縮空氣電磁閥,由壓縮空氣將灰渣由輸灰管道吹進(jìn)總灰倉中。
該熱管式鍋爐系統(tǒng),與傳統(tǒng)液位式鍋爐不同,對于該鍋爐系統(tǒng)的控制任務(wù)是:
1、維持鍋爐爐膛壓力在-10mmH2O—0 mmH2O之間;
2、在用汽量不變的情況下,鍋爐給水流量恒定;
3、維持輸出蒸汽壓力恒定,實(shí)現(xiàn)鍋爐經(jīng)濟(jì)燃燒;
4、實(shí)現(xiàn)鍋爐的自動(dòng)點(diǎn)火控制及鍋爐吹灰等過程的自動(dòng)控制。
2 控制方案的設(shè)計(jì)
根據(jù)控制要求,為維持爐膛壓力在所要求的負(fù)壓范圍內(nèi),以爐膛壓力為被控量、以蒸汽流量作為前饋量構(gòu)成閉環(huán)控制(控制框圖略)。對于給水量的控制,以給水流量丈量儀表的輸出值作為反饋,以給水流量設(shè)定值與反饋值的偏差做PID運(yùn)算,運(yùn)算的結(jié)果加上蒸汽流量的前饋量,作為柱塞泵變頻器的輸進(jìn)控制量,變頻器的輸出用來控制柱塞泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而控制給水泵的給水流量(具體控制原理圖略)。鍋爐燃燒的自動(dòng)控制是本系統(tǒng)中重要的環(huán)節(jié),燃燒系統(tǒng)控制效果的好壞,直接影響到系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性題目。本燃燒控制系統(tǒng)的主要功能是在不知道鍋爐系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的條件下,能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)給煤量,自動(dòng)搜索到佳的鼓風(fēng)量,并且在環(huán)境條件發(fā)生變化(例如煤粉熱值發(fā)生變化)時(shí),自動(dòng)搜索到新的優(yōu)工況,也就是具有自適應(yīng)能力。在該控制系統(tǒng)中,以鍋爐蒸汽壓力為主被控量,以蒸汽壓力給定值與實(shí)際丈量值的偏差量做PID運(yùn)算,其運(yùn)算結(jié)果用來調(diào)節(jié)給煤量。在給煤量確定后,通過步進(jìn)搜索尋優(yōu)算法在線尋找佳給風(fēng)量。
3 控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)硬件配置
鑒于以上的工藝流程及控制要求,我們設(shè)計(jì)了一套基于上、下位機(jī)結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)下位機(jī)由Siemens S7-300系列PLC組成,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)備的直接控制以及現(xiàn)場參數(shù)的采集、處理。上位機(jī)
采用臺灣研華工控機(jī),用于現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)
顯示、報(bào)表打印、趨勢曲線的繪制等功能
3.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
上位機(jī)系統(tǒng)軟件是在Windows98平臺上開發(fā)的,監(jiān)控軟件采用組態(tài)王6.01版,共用點(diǎn)數(shù)256。開發(fā)了監(jiān)控系統(tǒng)主畫面、設(shè)備控制畫面、趨勢曲線畫面、報(bào)警畫面、報(bào)表畫面、設(shè)備調(diào)試畫面、變頻控制畫面、系統(tǒng)畫面和低壓配電圖畫面,完成對PLC傳送來的現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行各種顯示、控制、報(bào)警等功能。
下位機(jī)軟件采用Siemens Step7軟件包,利用梯形圖語言編程,完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、PID運(yùn)算、報(bào)警等功能。整個(gè)下位機(jī)軟件工作流程圖略可向作者索取,各程序功能如下:
初始化程序:對一些數(shù)據(jù)存儲器以及定時(shí)器復(fù)位。南京工控機(jī)定制
累積子程序:對總用電量、總給水量和總用煤粉量進(jìn)行累積計(jì)算。
點(diǎn)火子程序:完成鍋爐點(diǎn)火功能。
負(fù)壓調(diào)節(jié)子程序:調(diào)整鍋爐爐膛負(fù)壓在答應(yīng)范圍內(nèi)。
燃燒調(diào)節(jié)子程序:維持蒸汽壓力穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)風(fēng)煤比尋優(yōu)運(yùn)算,保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)燃燒。
流量調(diào)節(jié)子程序:調(diào)節(jié)給水流量。
吹灰子程序:當(dāng)多管灰倉、布袋灰倉、底灰灰倉料位高時(shí),調(diào)用該子程序,實(shí)現(xiàn)吹灰功能。
報(bào)警子程序:當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)異常情況能夠自動(dòng)報(bào)警,報(bào)警電鈴響,同時(shí),相應(yīng)的指示燈閃爍。
停機(jī)子程序:包括正常停機(jī)和緊急停機(jī)。當(dāng)啟動(dòng)正常停機(jī)按鈕時(shí),調(diào)用正常停機(jī)子程序,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況,需要立即終止設(shè)備運(yùn)行時(shí)調(diào)用緊急停機(jī)子程序。
4 結(jié)束語研華工業(yè)平板電腦
本系統(tǒng)現(xiàn)場運(yùn)行正常,運(yùn)行效果良好。達(dá)到了初的設(shè)計(jì)要求。采用風(fēng)煤比參數(shù)自尋優(yōu)的鍋爐燃燒控制方案,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)運(yùn)行過程中動(dòng)態(tài)尋找佳鼓風(fēng)量的功能,從而保證了系統(tǒng)燃燒的經(jīng)濟(jì)性題目。與鍋爐未改造時(shí)運(yùn)行情況相比,大大節(jié)約了能源,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。預(yù)計(jì)在一年內(nèi)即可將改造本錢收回。
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